近期,轧钢厂以“紧盯四个目标、落实四项措施”为着力点,凝聚全员创新创效,为企业打赢“三大翻身仗”再添助力。
巧装检测信号增效益
轧线正常生产时,轧钢节奏必须控制在3秒以上,若节奏过紧低于3秒,容易导致钢尾脱离活套,出现轧废。为解决此问题,该单位技术员集思广益,决定在1#飞剪前安装热金属检测器信号,当钢尾、钢头节奏紧时,1#飞剪自动剪切下一根钢头,确保两根钢的间隔控制在3秒以上。此举,有效避免了因节奏紧造成的废钢,同时有效控制因人工判断失误造成的生产停机,年创效40余万元。
变频器升级改造创奇效
高线作业区风冷线共安装辊道42段,分别采用变频器控制,由于前期使用的西门子M440变频器使用年限过长,故障率高,对生产造成很大影响。针对此问题,该单位技术员决定对风冷线42段辊道进行变频升级改造,同时对所有DP电缆进行更换,变频器进行调试。改造后,42段辊道及变频器运行稳定,满足生产需求,每月因变频器故障造成的误机时间大幅降低,年创效80余万元。
优化系统显奇效
高线作业区主轧线由一个CPU集中控制,采用DP通信,系统庞大,若其中一个点出现问题,网络故障难以排查,直接影响生产。针对此问题,该单位技术员经研究讨论,决定将大系统划分成小单元控制系统,使各点独立控制,即使小单元出现故障,也不会引起其他系统连锁停机,同时各CPU之间通过通讯进行数据传输,系统稳定性更高,维护维修便捷。自系统优化后,运行良好,无通讯故障出现,综合创效37万元。
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