近期,炼铁厂原二作业区干部职工紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,全员开动脑筋,集智聚力,通过实施设备、工艺、安全等多项革新小技改,全力助推企业早日打赢“稳产高产、降本增效、扭亏为盈”三大翻身仗。
皮带运输系统小改 降成本
皮带跑偏问题是影响高炉“精料保供”的一个主要因素,易导致设备设施使用寿命降低和生产维修成本升高。为有效解决这一问题,该单位技术人员集思广益,经多次实地查看论证,最终决定抢抓高炉检修时机,在皮带改向滚筒部位加装防跑偏层。改造后,不仅大幅降低了皮带跑偏频次,减少了维修费用,而且进一步保障了高炉正常供料,预计年可降本50万元。
焦炭筛分环节革新 提效率
焦炭质量是高炉炉缸活跃度的“晴雨表”。据了解,该单位1#、2#高炉槽下焦炭仓振筛在实际运行中,因设计原因,易出现下料不顺畅、不均匀和料面接触面过小,不利于高炉槽下实现高质量筛分。为保证净料入炉,该单位设备技术人员与岗位工协同联动,经过一系列数据采集、分析和现场研讨后,通过在焦炭仓加设给料机等举措,大大减少了块矿粉沫入炉,提升了筛分效率,为高炉实现精料生产提供坚实要素保障。
点式除尘环保升级 增效能
该单位原料点式除尘器采用联锁控制装置,若布袋箱体压差超出设定值,易导致主线生产被迫中断。为确保除尘设备以100%运行率服务好主线生产,工艺技术人员决定改变原反吹管变径活接方式,通过采用直接连接紧固方式,在进气管与箱体管口之间焊接法兰等措施,有效解决了因反吹管连接处泄漏造成的布袋反吹不彻底、布袋箱体压差高等问题,降低了维修人员劳动强度,杜绝了氮气能源浪费问题,降低了生产成本。
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