8月份,轧钢厂干部职工立足岗位,深挖内部潜力、大胆献计献策,积极开展小计小改和岗位创新活动,节能增效轧制成效显著。
制作设备运行曲线,提升故障排查速度
电气控制比较抽象,无法看到整个控制过程,当设备运行出现故障时,维修人员只能通过岗位工描述和现场查找,分析问题,判断故障,加之有的故障点比较隐蔽,很难直接判断,从而延长误机时间。针对这一现状,该单位电气维修人员通过查看程序,分析设备控制原理,决定制作设备运行曲线,将控制点用曲线记录下来。当设备出现故障时,通过故障前后的运行曲线对比分析,快速找到故障点,解决设备问题。此举不仅提高了维修人员处理故障的速度,而且节约了误机时间,确保了生产顺行。
增加24伏独立电源,解决编码器故障
在棒线轧制生产过程中,轧机的速度主要影响堆拉关系,而堆拉关系的好坏直接影响成品质量。由于轧机的速度是通过编码器测量的,在正常生产中,轧机的传动装置若出现编码器故障,直接影响生产。为解决这一问题,电气维修人员决定在轧机电机传动柜内安装一个24伏的电源,单独给编码器供电,有效避免了输出电压过低影响编码器运行,满足了生产需求,提高了生产效率,年减少废钢6支,综合创效10万余元。
改造安全滑线,确保行车安全运行
棒材三线旋流井行车为露天遥控行车,主要作用是抓取旋流井内沉淀钢渣,通过安全滑线为其提供电源。由于安全滑线为凹槽式,在抓取钢渣移动的过程中,抓斗摆动频繁,幅度较大,容易引起集电器和滑线接触不良,导致行车断电。针对此问题,该单位技术人员研究,决定对安全滑线进行改造,即制作拖缆支架,将圆钢固定在支架上,同时安装拖缆小车,用钢丝拖缆代替安全滑线。改造后,再未出现因电源问题造成的停车,降低了人员劳动强度,年综合创效3万余元。
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