5月份,轧钢厂棒三作业区全体干部职工紧盯月度任务目标,按照“稳定生产、稳健经营、保持定力、夯实基础”的工作思路,强弱项、补短板,全面挖潜增效,为生产稳定顺行提供保障。
优化磨槽方式,提高节奏降误机
改造前,粗轧区在每次换辊后必须线上电焊磨槽10-20分钟,严重影响生产节奏。采用简易线下磨槽装置后,受原设计定频控制影响,电焊磨槽轧辊时减速电机转速过快,轧辊表面焊点不能有效残留,无法满足生产需求。为解决这一难题,经技术人员现场研究,决定将原中轧区穿水变频器投用至线下磨槽装置。操作人员只需根据轧辊直径大小,通过远程PLC控制调整减速电机转速,实现粗中轧轧辊线下拉焊磨槽,减少线上轧辊磨槽,提高工作效率。改造后,年可节约误机约120小时,综合创效70万元。
优化泄压装置,稳定生产降成本
精轧冷却水管道上设置有机械式自动泄压阀,采用冷却水自动提供压力信号,由于冷却水杂质多,容易造成管道堵塞,导致管道压力失真,加之机械式自动泄压阀在冷却水的作用下,机构容易卡死,无法自动泄压,容易造成管道破裂,影响生产。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定采用压缩空气和气动薄膜机构作为阀门的执行机构,拆除机械式自动泄压阀,安装气动薄膜阀进行自动泄压,该装置采用电接点压力信号,压力信号保真性高。改造后,满足生产需求,降低了生产成本,年可综合创效16万元。
加设螺杆泵补压,设备顺行增效益
粗中轧稀油站采用两台螺杆泵,正常工作时管道末端压力及流量相对较低,不能够保障当前生产需求。中轧减速机工作时,油站工作压力最大0.55兆帕,管道末端压力仅有0.22兆帕,受流量影响,易造成减速机轴承室温度偏高,严重影响减速机使用寿命。针对此问题,经技术人员研究后,决定在现有设备基础上增加一台螺杆泵,将工作压力提高至0.7兆帕以上,同时加大流量,确保生产时减速机轴承室温在55℃以下。改造后,粗轧和中轧减速机使用周期大幅提升,年可综合创效13万元。
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